2020-08-29
某礦業公司,原礦鐵品位偏低,成分主要為磁鐵礦。需要在磨選系統前大量拋除脈石和低品位礦石,降低選礦生產成本,解決大量低品位礦石造成的指標不良情況。采場經過粗破的礦石較大粒度可達350mm,大部分粒度集中在200~300mm之間,對于粒度較大的礦石,由于自身重量及運動慣性的影響,在輸送帶的頭輪末端須加以能夠改變其拋物線軌跡的磁場強度,才能夠將磁性鐵含量較高的礦粒有效回收。
現場已有一臺干式磁選機進行拋尾作業,但是在生產過程中過程中發現,該設備的生產指標經常出現尾礦磁性鐵含量過高,精礦回收率偏低的情況,存在著資源浪費的情況,也從源頭上影響到了整個選廠的精礦產量。因此需要對該設備進行改造。
根據此情況,對現有磁系進行了分析。分析得出,其筒表磁感應強度均值達到400mT時,距離筒體表面70mm處磁感應強度均值為130mT,距離筒表100mm處磁感應強度約90mT。該磁系的特點是筒表磁感應強度較高,但是在深度方向衰減較快,使用中遇到大粒度礦石或礦石層厚度較厚時,無法整體覆蓋筒表礦石,使得一部分鐵礦石在很弱的磁場中被拋離。導致了在較大礦石粒度300mm的干選工藝中生產指標較差,回收率較低。
對此,技術人員從提高干式磁選機磁場作用深度的角度出發,對磁系進行了優化設計,目的在于提高磁場的作用深度,筒體表面磁感應強度均值同樣達到400mT時,在距離筒表70mm處測得磁感應強度均值為220mT,距離筒表100mm處磁感應強度約160mT。該磁系的特點是磁感應強度在深度方向上的衰減較低,可以產生夠強的有效磁場范圍,從而適應較大的礦石粒度和較厚的礦石層。
對干式磁選機優化后的磁系在精礦鐵品位相差不大的情況下,精礦產率大幅提升,尾礦鐵品位顯明下降,避免了資源浪費,為客戶挽回了較大損失。
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